重拳出擊 多措并舉
礦業(yè)南芬露天礦去年全年變動總成本降低6228萬元
礦業(yè)南芬露天礦瞄準(zhǔn)新增降本增效目標(biāo),重拳出擊、精準(zhǔn)發(fā)力,以降低生產(chǎn)、能源定額為中心,全方位、多角度深挖降本潛力,2020年全年變動總成本降低6228萬元。
去年,該礦按照本鋼集團(tuán)降本增效整體部署,眼睛向內(nèi)、主動作為,以成本預(yù)算為指導(dǎo),將各項定額及費用指標(biāo)層層細(xì)化分解,橫向落實到各專業(yè)科室,縱向落實到作業(yè)區(qū)、班組、機臺,并指定責(zé)任人,形成預(yù)算管理橫到邊、豎到底的成本管控體系。
圍繞本鋼集團(tuán)下達(dá)的每月降成本目標(biāo),該礦從保產(chǎn)增產(chǎn)、消耗定額攻關(guān)、設(shè)備經(jīng)濟運行、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、壓縮費用支出、修舊利廢、管理進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新等方面制訂了35項降成本措施,確保降本增效工作取得實效。此外,該礦層層壓實責(zé)任,“一把手”與各部室、作業(yè)區(qū)層層簽訂領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任狀,切實將責(zé)任落實到崗、落實到人。
在實際工作中,該礦瞄準(zhǔn)同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)深入對標(biāo),抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),強化對標(biāo)攻關(guān),夯實基礎(chǔ)管理,各項消耗指標(biāo)大幅降低。去年,該礦大力推廣空氣間隔技術(shù),炸藥單耗比基準(zhǔn)值降低75kg/萬噸,為近8年最好水平。柴油單耗比基準(zhǔn)值降低78kg/萬噸千米,行業(yè)排名由下游升至中游水平。同時,克服采場推進(jìn)困難,繼續(xù)延期使用382米巖石站,全年382米巖石站排巖約1035萬噸,降成本1120萬元。
該礦重點對柴油、動力電、輪胎、炸藥等實行定額攻關(guān),通過優(yōu)化排土線、實行現(xiàn)場配餐、現(xiàn)場交接班等方式減少空駛距離,降低柴油成本800萬元。通過嚴(yán)格執(zhí)行躲峰生產(chǎn),工礦設(shè)備在峰時檢修、谷時生產(chǎn),并將三號排巖系統(tǒng)驅(qū)動站改為單電機運行,動力電降成本100萬元;通過延期使用382米巖石站,優(yōu)化南部運輸?shù)缆泛捅鄙街鞑蓤鲞\輸?shù)缆?,減少運輸距離,降低輪胎成本116萬元。
此外,該礦以技術(shù)革新為突破點,加強爆破管理和技術(shù)改進(jìn)和國產(chǎn)化替代,繼續(xù)采用空氣間隔技術(shù),降低炸藥消耗152萬元。同時,全力配合集團(tuán)做好廢鋼回收工作,實際回收1895噸,多降成本231萬元。
去年,該礦按照本鋼集團(tuán)降本增效整體部署,眼睛向內(nèi)、主動作為,以成本預(yù)算為指導(dǎo),將各項定額及費用指標(biāo)層層細(xì)化分解,橫向落實到各專業(yè)科室,縱向落實到作業(yè)區(qū)、班組、機臺,并指定責(zé)任人,形成預(yù)算管理橫到邊、豎到底的成本管控體系。
圍繞本鋼集團(tuán)下達(dá)的每月降成本目標(biāo),該礦從保產(chǎn)增產(chǎn)、消耗定額攻關(guān)、設(shè)備經(jīng)濟運行、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、壓縮費用支出、修舊利廢、管理進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新等方面制訂了35項降成本措施,確保降本增效工作取得實效。此外,該礦層層壓實責(zé)任,“一把手”與各部室、作業(yè)區(qū)層層簽訂領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任狀,切實將責(zé)任落實到崗、落實到人。
在實際工作中,該礦瞄準(zhǔn)同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)深入對標(biāo),抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),強化對標(biāo)攻關(guān),夯實基礎(chǔ)管理,各項消耗指標(biāo)大幅降低。去年,該礦大力推廣空氣間隔技術(shù),炸藥單耗比基準(zhǔn)值降低75kg/萬噸,為近8年最好水平。柴油單耗比基準(zhǔn)值降低78kg/萬噸千米,行業(yè)排名由下游升至中游水平。同時,克服采場推進(jìn)困難,繼續(xù)延期使用382米巖石站,全年382米巖石站排巖約1035萬噸,降成本1120萬元。
該礦重點對柴油、動力電、輪胎、炸藥等實行定額攻關(guān),通過優(yōu)化排土線、實行現(xiàn)場配餐、現(xiàn)場交接班等方式減少空駛距離,降低柴油成本800萬元。通過嚴(yán)格執(zhí)行躲峰生產(chǎn),工礦設(shè)備在峰時檢修、谷時生產(chǎn),并將三號排巖系統(tǒng)驅(qū)動站改為單電機運行,動力電降成本100萬元;通過延期使用382米巖石站,優(yōu)化南部運輸?shù)缆泛捅鄙街鞑蓤鲞\輸?shù)缆?,減少運輸距離,降低輪胎成本116萬元。
此外,該礦以技術(shù)革新為突破點,加強爆破管理和技術(shù)改進(jìn)和國產(chǎn)化替代,繼續(xù)采用空氣間隔技術(shù),降低炸藥消耗152萬元。同時,全力配合集團(tuán)做好廢鋼回收工作,實際回收1895噸,多降成本231萬元。
2021-01-21