板材發(fā)電廠超低排放改造工程竣工投入運行
改造后,將實現(xiàn)環(huán)保三項重要指標,有效改善大氣環(huán)境
日前,板材發(fā)電廠熱電作業(yè)區(qū)一號鍋爐完成超低排放改造后一次點火成功,比原定時間提前兩天竣工投產(chǎn)。
在此之前,該廠熱電作業(yè)區(qū)二號鍋爐已完成超低排放改造,并于10月10日8點58分一次點火成功,投入生產(chǎn)。至此,該廠鍋爐大氣污染物排放量完全符合國家標準,標志著該廠2020年超低排放改造工程圓滿收官。
超低排放改造項目是本鋼集團和板材發(fā)電廠今年一項重點環(huán)保改造項目,是本鋼集團履行社會責任,堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念的重要舉措。該項目主要對熱電作業(yè)區(qū)現(xiàn)有2×240t/h高溫高壓煤粉摻燒煤氣鍋爐的除塵及本體等附屬設施進行改造,計劃工期120天。旨在實現(xiàn)環(huán)保三項重要指標顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的達標排放,有效改善大氣環(huán)境,助推企業(yè)綠色發(fā)展。
今年初,面對突如其來的新冠疫情影響,加之項目招投標工作滯后,外部施工單位人員配置不齊,備件到貨延期,設備在線運行和改造建設同時進行,以及生產(chǎn)過渡難度大等諸多不利因素。該廠迎難而上,主動應對,嚴格執(zhí)行項目改造技術(shù)協(xié)議內(nèi)容,把超低排放改造工程作為全年重中之重的一項工作來抓。為實現(xiàn)保產(chǎn)保供和工程建設“兩不誤”,該廠成立了改造工程項目部,在每天生產(chǎn)例會上布置改造工作,并開展“旁站式”工程監(jiān)管。熱電作業(yè)區(qū)利用設備室組織的每周三次的施工例會,及時溝通解決施工中發(fā)現(xiàn)的問題,做到施工跟蹤到位,檢查監(jiān)督到位,充分履行業(yè)主監(jiān)督職責,確保工程緊鑼密鼓、高效有序進行。與此同時,為確保工程建設中單機單爐的穩(wěn)定運行,該廠專門制訂了《單機單爐特護運行反事故演練方案》,模擬改造工程中突發(fā)事故以及火災和重點設備故障,在作業(yè)區(qū)開展反事故演練,大大提高了職工的操作水平和應急處置能力。由于前期準備充分,在近5個月的工期中沒有發(fā)生任何生產(chǎn)操作問題及設備故障。
經(jīng)過此次超低排放改造,消除了設備原設計缺陷,一些在原來生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的制約生產(chǎn)的問題也一一破解,同時降低了職工勞動強度。如在做脫硫塔防腐作業(yè)中,氣溫下降對脫硫塔防腐影響極大,在改造過程中,該廠結(jié)合二號鍋爐做防腐的經(jīng)驗,提出一號鍋爐改為由上至下做防腐,不僅加快了工作進度,而且便于防腐塔內(nèi)其他設備的安裝,實現(xiàn)“雙向”節(jié)省時間,為提前完成超低排放工程成功點火提供了可靠的時間保障。
在此之前,該廠熱電作業(yè)區(qū)二號鍋爐已完成超低排放改造,并于10月10日8點58分一次點火成功,投入生產(chǎn)。至此,該廠鍋爐大氣污染物排放量完全符合國家標準,標志著該廠2020年超低排放改造工程圓滿收官。
超低排放改造項目是本鋼集團和板材發(fā)電廠今年一項重點環(huán)保改造項目,是本鋼集團履行社會責任,堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念的重要舉措。該項目主要對熱電作業(yè)區(qū)現(xiàn)有2×240t/h高溫高壓煤粉摻燒煤氣鍋爐的除塵及本體等附屬設施進行改造,計劃工期120天。旨在實現(xiàn)環(huán)保三項重要指標顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的達標排放,有效改善大氣環(huán)境,助推企業(yè)綠色發(fā)展。
今年初,面對突如其來的新冠疫情影響,加之項目招投標工作滯后,外部施工單位人員配置不齊,備件到貨延期,設備在線運行和改造建設同時進行,以及生產(chǎn)過渡難度大等諸多不利因素。該廠迎難而上,主動應對,嚴格執(zhí)行項目改造技術(shù)協(xié)議內(nèi)容,把超低排放改造工程作為全年重中之重的一項工作來抓。為實現(xiàn)保產(chǎn)保供和工程建設“兩不誤”,該廠成立了改造工程項目部,在每天生產(chǎn)例會上布置改造工作,并開展“旁站式”工程監(jiān)管。熱電作業(yè)區(qū)利用設備室組織的每周三次的施工例會,及時溝通解決施工中發(fā)現(xiàn)的問題,做到施工跟蹤到位,檢查監(jiān)督到位,充分履行業(yè)主監(jiān)督職責,確保工程緊鑼密鼓、高效有序進行。與此同時,為確保工程建設中單機單爐的穩(wěn)定運行,該廠專門制訂了《單機單爐特護運行反事故演練方案》,模擬改造工程中突發(fā)事故以及火災和重點設備故障,在作業(yè)區(qū)開展反事故演練,大大提高了職工的操作水平和應急處置能力。由于前期準備充分,在近5個月的工期中沒有發(fā)生任何生產(chǎn)操作問題及設備故障。
經(jīng)過此次超低排放改造,消除了設備原設計缺陷,一些在原來生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的制約生產(chǎn)的問題也一一破解,同時降低了職工勞動強度。如在做脫硫塔防腐作業(yè)中,氣溫下降對脫硫塔防腐影響極大,在改造過程中,該廠結(jié)合二號鍋爐做防腐的經(jīng)驗,提出一號鍋爐改為由上至下做防腐,不僅加快了工作進度,而且便于防腐塔內(nèi)其他設備的安裝,實現(xiàn)“雙向”節(jié)省時間,為提前完成超低排放工程成功點火提供了可靠的時間保障。
2020-12-11