讓高端產(chǎn)品效益更高
——板材冷軋廠降本增效活動側(cè)記
制造高端精品,降本就是增效。成本控制做得好,產(chǎn)品才會有更強的競爭力。板材冷軋廠堅定目標信念,以創(chuàng)造高水平的經(jīng)濟效益為企業(yè)發(fā)展初心,通過提高成本管控水平、加強技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、開展合理化建議等措施,深入開展降本增效活動,讓高端產(chǎn)品效益更高。今年前9個月累計降成本5000余萬元。
“針對集團提出的成本指標,我們建立了‘內(nèi)外結(jié)合,重點突出’的對標降本模式,組織多層次的專題研討會落實對標項目和措施,拉齊產(chǎn)線間的管控水平。”該廠生產(chǎn)技術(shù)室主任王明順介紹說。
在能源管控上,該廠對標行業(yè)先進,實施能源動態(tài)精準控制,完善計量手段,將傳統(tǒng)粗放式的管理轉(zhuǎn)變?yōu)榫毜?ldquo;點”的實時性網(wǎng)格化管控,杜絕了用能過?,F(xiàn)象,使能源管控更加科學(xué)高效,經(jīng)濟運行取得了顯著效果。
對標工作永無止境。該廠夯實基礎(chǔ)管控,制訂《對標考核管理辦法》,結(jié)合對標信息,進一步篩選確定攻關(guān)項目和攻關(guān)指標。截至目前,在對標創(chuàng)效活動中,CDCM、罩式爐、本浦連退等作業(yè)區(qū)的對標工作取得明顯實效。
充分發(fā)揮廣大干部職工的聰明才智,為企業(yè)發(fā)展獻計獻策,創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益一直是該廠積極倡導(dǎo)的一項重要工作。該廠積極響應(yīng)本鋼集團提出的“搭建一條廣大職工積極獻言獻策,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心,鼓勵全體職工獻計獻策,用智慧換取真金白銀。據(jù)統(tǒng)計,截至去年末,該廠共征集直接效益類的合理化建議64項,創(chuàng)效益428.59萬元,其中降成本194.11萬元,提高質(zhì)量創(chuàng)效80.67萬元,解決生產(chǎn)和工藝等問題創(chuàng)效153.81萬元。
該廠充分發(fā)揮“大廠制”優(yōu)勢,圍繞影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,組織技術(shù)人員全力開展技術(shù)攻關(guān)降成本。成立了6個專項攻關(guān)小組,分別從原料質(zhì)量、控制頭尾剪切、切邊精度管控等六個方面開展攻關(guān)。
搭建科技創(chuàng)新平臺,充分調(diào)動技術(shù)人員的攻關(guān)降本積極性。該廠結(jié)合企業(yè)實際,經(jīng)過深入現(xiàn)場細致的研究論證,形成了攻關(guān)課題,再通過“摘牌”的方式 ,讓廣大技術(shù)人員積極認領(lǐng)。自“摘牌”解難題活動開展以來,在該廠技術(shù)人員共同努力下,解決了許多“卡脖子”的難題,產(chǎn)品質(zhì)量上來了,成本降下來了。
該廠狠抓過程管理,通過調(diào)整切邊制度規(guī)程,加大連退機組和鍍鋅機組切邊比例,嚴格控制酸軋機組切邊量,不僅釋放了酸軋產(chǎn)能,而且通過后線切邊減少了切損量,成材率提高0.11%。同時,通過優(yōu)化連退機組切邊制度,提高機組成材率0.12%。另外,他們還推動原料減寬工作,提高成材率,在橋此工序試驗原料減寬2mm,成材率提高0.1%。
通過推進多措并舉的技術(shù)的降本攻關(guān),發(fā)揮基層員工的智慧和力量,前9個月,該廠僅成材率指標一項,累計降成本2540萬元。
以對標為抓手 提高管控水平
該廠堅持“對標、提質(zhì)、降本”的發(fā)展主線,建立長效機制,分析查找差距,找出努力方向,做到全面對標,力爭早日實現(xiàn)躋身國內(nèi)冷軋企業(yè)前五名的目標。“針對集團提出的成本指標,我們建立了‘內(nèi)外結(jié)合,重點突出’的對標降本模式,組織多層次的專題研討會落實對標項目和措施,拉齊產(chǎn)線間的管控水平。”該廠生產(chǎn)技術(shù)室主任王明順介紹說。
在能源管控上,該廠對標行業(yè)先進,實施能源動態(tài)精準控制,完善計量手段,將傳統(tǒng)粗放式的管理轉(zhuǎn)變?yōu)榫毜?ldquo;點”的實時性網(wǎng)格化管控,杜絕了用能過?,F(xiàn)象,使能源管控更加科學(xué)高效,經(jīng)濟運行取得了顯著效果。
對標工作永無止境。該廠夯實基礎(chǔ)管控,制訂《對標考核管理辦法》,結(jié)合對標信息,進一步篩選確定攻關(guān)項目和攻關(guān)指標。截至目前,在對標創(chuàng)效活動中,CDCM、罩式爐、本浦連退等作業(yè)區(qū)的對標工作取得明顯實效。
提合理化建議 用智慧換真金白銀
年初,記者在該廠第三次科技創(chuàng)新及技術(shù)進步推進大會宣傳欄上,看到該廠合理化建議工作總結(jié)。由橋北鍍鋅作業(yè)區(qū)作業(yè)長李鴻友等11名技術(shù)人員組成的降本攻關(guān)項目團隊,提出了通過提高鍍層控制精度和合理庫存降低鋅耗攻關(guān)的“好建議”,排在了顯著的位置。李鴻友給記者算了一筆賬:鍍鋅線的鋅錠是大宗原燃料,價格貴、成本費用大,通過提高鋅層控制精度,鋅耗攻關(guān)較上年同期累計降成本2199萬元。充分發(fā)揮廣大干部職工的聰明才智,為企業(yè)發(fā)展獻計獻策,創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益一直是該廠積極倡導(dǎo)的一項重要工作。該廠積極響應(yīng)本鋼集團提出的“搭建一條廣大職工積極獻言獻策,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心,鼓勵全體職工獻計獻策,用智慧換取真金白銀。據(jù)統(tǒng)計,截至去年末,該廠共征集直接效益類的合理化建議64項,創(chuàng)效益428.59萬元,其中降成本194.11萬元,提高質(zhì)量創(chuàng)效80.67萬元,解決生產(chǎn)和工藝等問題創(chuàng)效153.81萬元。
強化科技攻關(guān) 成為降本“助推器”
“冷軋工序技術(shù)含量高,如何通過強化科技攻關(guān)降成本,一直以來是我們工作的主攻方向。”王明順說道。該廠充分發(fā)揮“大廠制”優(yōu)勢,圍繞影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,組織技術(shù)人員全力開展技術(shù)攻關(guān)降成本。成立了6個專項攻關(guān)小組,分別從原料質(zhì)量、控制頭尾剪切、切邊精度管控等六個方面開展攻關(guān)。
搭建科技創(chuàng)新平臺,充分調(diào)動技術(shù)人員的攻關(guān)降本積極性。該廠結(jié)合企業(yè)實際,經(jīng)過深入現(xiàn)場細致的研究論證,形成了攻關(guān)課題,再通過“摘牌”的方式 ,讓廣大技術(shù)人員積極認領(lǐng)。自“摘牌”解難題活動開展以來,在該廠技術(shù)人員共同努力下,解決了許多“卡脖子”的難題,產(chǎn)品質(zhì)量上來了,成本降下來了。
該廠狠抓過程管理,通過調(diào)整切邊制度規(guī)程,加大連退機組和鍍鋅機組切邊比例,嚴格控制酸軋機組切邊量,不僅釋放了酸軋產(chǎn)能,而且通過后線切邊減少了切損量,成材率提高0.11%。同時,通過優(yōu)化連退機組切邊制度,提高機組成材率0.12%。另外,他們還推動原料減寬工作,提高成材率,在橋此工序試驗原料減寬2mm,成材率提高0.1%。
通過推進多措并舉的技術(shù)的降本攻關(guān),發(fā)揮基層員工的智慧和力量,前9個月,該廠僅成材率指標一項,累計降成本2540萬元。
2020-11-10
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