本鋼新聞
板材能源總廠經濟運行降耗增效
  板材能源總廠牢固樹立“一盤棋”思想和“大能源”理念,堅持以“經濟運行降成本”為目標,圍繞鋼鐵生產各工序的水、電、風、氣等關鍵能源管理環(huán)節(jié),全流程降本增效,2月份降成本493萬元。
  細化落實措施,降低生產成本。該廠圍繞成本指標,從細節(jié)入手,不斷細化落實節(jié)能降耗措施,確保措施到位、有章可循。該廠結合自身實際,采取制訂檢修平衡方案,降低高爐煤氣放散率;科學調整電網(wǎng)運行方式,減少上網(wǎng)電量;合理投運補償裝置,提高功率因數(shù);降低電費支出;加強系統(tǒng)外排水管理,杜絕不合理溢流;合理調整制氧機運行方式,減少氧氣放散等一系列措施實現(xiàn)降本增效目標。在節(jié)電方面,該廠氧氣專業(yè)結合本鋼集團用氣量,靈活調整運行方式,節(jié)約電量500萬千瓦時,降低電費260萬元。供水專業(yè)熱軋系統(tǒng)循環(huán)水泵站,充分利用產線定檢檢修、臨時停產和待料期間,及時停供相關水泵機組和輔助耗電設備,節(jié)約電量135萬千瓦時。在節(jié)水方面,該廠在滿足用戶需求的前提下,嚴格控制供水壓力及供水量,降低新水水費172萬元。此外,根據(jù)廠區(qū)用水量,通過自動調節(jié)閥調節(jié)供水流量和壓力,使轉供生活水總量控制在350立方米/小時左右,降低轉供生活水費55萬元。在降低蒸汽費用方面,氧氣專業(yè),通過合理組織生產,保證氧、氮氣量供應充足,減少液體汽化量,減少蒸汽消耗。
  加強考核管理,全流程降本增效。該廠以強化考核管理為突破口,不斷強化經濟運行和內部能源管理考核機制,認真開展旬分析、月評比經濟分析活動,隨時糾正影響能源成本的不穩(wěn)定因素,有效實施能源成本控制。同時,完善和細化能源管理措施,通過“日清日結”和三級計量層層進行監(jiān)控,治理跑冒滴漏。此外,繼續(xù)實施能源成本不均衡考核,把季節(jié)性影響能源成本和檢修影響能源成本因素考慮進去,按實際的產量、消耗來制訂月計劃,把所有指標列入每月預算中, 及時掌握能源成本完成情況,使能源成本始終處于可控狀態(tài),確保實現(xiàn)全流程降本增效。
2020-03-19